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钻探工具研究

在钻探工具方面,国外主要是围绕WL钻探技术进行研究和发展,重点在钻杆和钻头 上开展研究工作,并取得了很大发展。对钻杆的研究主要集中在选择优质钢材和科学的热 处理方法、确定合理的钻孔级配及钻具的几何尺寸、研究钻杆强度及连接螺纹的可靠性等 方面。国外钻杆一般采用无接头方式,在钻杆上直接车螺纹,除此之外,WL钻具结构国 内、外没有明显的差别,但在材质、加工、热处理等方面,国外远远超过我们。为实现深?孔、高速钻进,使管材能够承受更大的扭、压、弯、拉等复杂交变应力并具有高耐磨性、抗腐蚀性,同时满足金刚石WL钻探技术要求,所用管材的强度、韧性和加工精度大大提 高,并采取形变热处理和余热淬火新工艺严格处理。国外最具代表性的WL钻具、钻杆是 美国Longyear Co.研制的Q系列钻具,包括Atlas Copco、UDR等国际著名WL钻具、钻杆,均采用德国VM公司生产的专用管材,其特点是晶相均匀、杂质含量低,脱硫、脱磷较彻 底,强度虽然不比国产的高,但柔韧性、抗疲劳强度及延伸率均比国产的好,同等情况下 可采用小一级口径施工,有利于提高效率,降低成本。目前,一些发达国家W1钻杆的使 用寿命可达10000~30000m,高强度系列NRQHP规格钻杆极限钻探深度可达3000m[33,34]。

在我国,由于受整体工业技术水平的制约,国产WL钻具存在材质不佳、加工质 量差、易折断和脱扣等问题,不能很好地满足深孔施工的需要。我国WL钻杆寿命只有 5000~7000m,其强度更是难以满足深孔及高转速需要,钻杆折断事故时有发生。国外 固体矿床WL钻探的最大孔深已超过5000m,而我国国产WL钻具的最大孔深还未达到 2000m。国外WL钻探平均台月效率已超过1000m,而我国WL钻探平均台月效率还不到 600m[33] 。

近年来,随着地质工作的加强,为适应深部找矿钻探的需要,国内很多科研院所、大 专院校和生产单位又开始加强了这方面的研究工作。吉林大学建设工程学院运用现代先进 CAE技术对金刚石WL钻具的结构、钻杆接头螺纹进行了优化研究,并与厂家合作成功研 制出重型(加强型)WL钻杆,成功地应用于生产实践并产生了显著的经济效益。唐山市 金石超硬材料有限公司等厂家也研制生产了重型钻具,采取增加钻杆接头螺纹根部的壁 厚,提高钻杆接头螺纹根部的强度,在生产实践中取得了较好的效果。

国外对钻头也进行了深入研究,目前主要集中在延长钻头寿命方面。除优选金刚石、采取先进加工工艺外,还研制了超高胎体金刚石钻头,有效地提高了钻头寿命和钻进效 率。国外钻头寿命最高超过1000m;最高时效达到11m[33]。

在金刚石钻头方面,国内做了很多研究。首先,针对坚硬致密弱研磨性岩层钻进时钻 头“打滑”问题进行了多方面的研究,一是提高金刚石强度、粒度,降低金刚石浓度;改 变胎体耐磨性;优化钻头底唇面形状与结构;增加钻头水口数目等。二是研究了很多金刚 石钻头人工出刃的方法,如打磨法、喷砂法、唇面酸蚀法、孔底投砂研磨法等;三是研制 了各种克服打滑的钻头,如软胎体钻头、异形唇面钻头(高低刃及同心圆尖齿唇面钻头 等)、电镀金刚石钻头、弱包镶法金刚石钻头、“二合一型”金刚石钻头等。其次,为提高 钻进效率,延长钻头寿命,研制了新型镶齿式金刚石钻头、金刚石复合片(PDC)钻头、仿生金刚石钻头[35]等。在克服“打滑”地层钻进、提高钻进效率、延长钻头寿命等方面都 取得了一定的成果。但是,尽管如此,我国对金刚石钻头的研究还很不够,特别是在提高 钻探效率、钻头寿命以及克服钻头打滑方面真正适用、有效的技术还很缺乏,加之金刚石 钻头加工工艺落后,所用金刚石品级不高,不仅钻进效率低,而且金刚石钻头寿命短,国 产金刚石钻头时效最高仅达到7m,特别是钻头寿命在中硬—硬岩地层平均不到40m[17],与 国外存在较大差距,是目前制约我国钻探效率和深孔钻探能力的一个突出问题,非常不利 于深孔钻探。